模具之家讯:一炼油厂,采用变频调速装置对某离心机拖动系统进行变频改造,取得了理想的效果。不仅节约了大量电能和设备维修费用,而且大大提高了自动化水平。 1 改造前离心机生产工艺及缺点离心机是对某产品精制装置。聚合反应后生成的某粗产品,含有乙醇水份等杂质,要
一炼油厂,采用变频调速装置对某离心机拖动系统进行变频改造,取得了理想的效果。不仅节约了大量电能和设备维修费用,而且大大提高了自动化水平。
1 改造前离心机生产工艺及缺点离心机是对某产品精制装置。聚合反应后生成的某粗产品,含有乙醇水份等杂质,要经过甩干精制后才能成为成品。这样,离心机生产工艺程序分为布料、匀料、离心甩干三个阶段。布料需2分钟,电机转数为300转/分;匀料为1分钟,电机转速为500转/分;离心甩干为2分钟,转数为900—1000转/分。改造前,由于靠操作员用肉眼观察速度变化,通过频繁
起停电机实现调速以满足生产要求,致使电流冲击很大,电机及电气元件烧损严重、调速性能不好,产品质量低、电能损耗严重。
2 变频改造方案
鉴于上述情况,决定对离心机拖动系统进行变频改造。
2.1 富士逆变器(frenic5000bg9—68kw)富士逆变器是综合现代化技术制造出的高可靠性产品,主要特点如下:(1)开关元件采用gto,提高了逆变可靠性。(2)采用脉宽调制,使等效波形接近正弦波,减少了高次谐波分量,提高了输出电压质量。(3)富士逆变器bg9/bp9系列采用了双cpu 控制,使逆变器控制性能大大提高,保护功能更加完善,操作也更简单、可靠。
2.2 改造方案
该装置共有四台离心机,1#。2#为一组,对应一台反应釜,3#、4#为一组,对应另一台反应釜。每组两台离心机,正常时一台工作,一台备用。在一般情况下只开一台即可满足生产,当产品产量比较大时,才每组开一台共两台同时工作。根据生产特点,确定方案如下:(1)每两台离心机共用一台变频器,在变频器输出端加装双投双掷隔离开关进行切换。1#、2#共用一台变频器;3#、4#共用一台。这样既可节约资金,又提高了变频器的使用率。(2)为了防止因变频器故障而影响生产,在变频器前端装设了接触器,这样即可把逆变器旁路出来进行检修,又不影响生产。(3)根据离心机转动惯量大的特点,决定选用g9系列逆变器,由于拖动电机最大为45kw,考虑到留有一定裕度,选用68kw逆变器。(4)根据工艺要求,逆变器功能曲线按离心机性能设定,逆变器设定为多级式变速控制方案,布料初期同步转速为300转/分;匀料时定为500转/分;甩于时定为
1000转/分。(5)由于现场要求防爆,变频器装设在配电间内,通过输出电缆向负载电机提供频率可调的动力电源,离心机旁只装设防爆控制按钮,以实现起动、停止和分级调速的功能,其它显示功能等均装在操作台上,操作台安装在配电间。(6)为了提高生产率,缩短每次停车时间,逆变器增加能耗制动设备。(7)变频器切换开关,能耗外附装置,变频器出vi接触器统一安装在控制台内,各种指示表计和远方操作系统等安装在控制台台面上(8)考虑到外围控制的自动化和将来进一步提高控制水平,以便和计算机联网,在逆变器外增设plc程序控制器,由plc调节各个阶段的转速,同时备有扩展功能接口。
4 经济效益分析
改造前每台电机按工作2000小时/年计,因电机始终工作在起停状态,其工作电流平均值按额定电流的两倍计(额定电流按60a 计),每台电机年耗电量计算如下:
p一~,/了uicos = 1.732×380×60×2×0.9
= 71081(w)一71(kw)
q—pt一71 x 2000—142000度/年
因为同时改造两台离心机拖动电机,所以年耗电量为142000 x 2=284000度改造后,离心机电机300r/min时平均工作时间800小时/年,500r/min时平均工作时间为600小时/年,1000r/min时平均工作时间为600小时/年,则每台电机年耗电量为:
q总=:=q3o0+q5oo+q1ooo
= ~/3 cos (i3o0u3o0t3o0+ isoou5ootsoo+ i1o00
u1ooot1ooo)/1000
一
- 4 ~,/了×0.9×(10×114×8oo+15×190×
600× +35×380×600)/1000
=16526.3976度/年
两台电机年耗电量为16526×2—33052度则年总节约量为284000—33052—250948度,每度电费按0.5元计,则每年节电费为250948×0.5— 125474元≈ 12.5万元。变频调速除具有显著的节能功效外,还有以下特点:(1)可实现电机软起动,电机转速由零逐步增加到工况所需转速,消除起动时电流对电网的冲击。
(2)变频器具有多种保护功能,延长电机的使用寿命,减小维修量(3)提高产品质量,改造后一级品率提高到95 以上。(4)提高安全生产的可靠性,未改造前,靠带有弹簧的钢丝胶带抱闸错动,由于钢丝裸露,或胶带表面带有在摩擦过程中可打火花的杂物,都有可能在制动过程中产生火花,而离心机从布料到精制的过程中,生产现场都有乙醇泄露的可能,条件巧合就会发生火灾。系统改造后,由于增设了能耗制动单元,电机断电后的转动惯量转化为电能,被安装在配电间的能耗制动电阻所吸收,大大提高了安全生产的可靠性。(5)提高生产率,由于加装了能耗制动单元,使每筛生产过程时间缩短。
5 结束语
离心机拖动系统采用变频调速后,不仅运行工艺安全可靠,而且具有显著的经济效益,提高了生产自动化水平。变频调速技术越来越受到重视,具有广阔的应用前景。
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